旋风预热器窑后结圈处理
[ 来自:互联网 阅读: 时间:2010.11.23 ] 五级旋风预热器窑后结圈的原因及处理
某水泥厂厂日产600吨五级旋风预热器窑投产以来,后结圈频繁,严重时一个星期就要被迫停窑人工找圈,后经多方面分析处理,连续几个月都未出现过被迫停窑打圈现象。
1 窑后结圈现象:火焰短粗,窑前温度升高,火焰伸不进窑内;窑尾温度降低,窑尾负压明显上升;窑头负压降低,并频繁出现正压;窑功率增加,波动大;烧成带料减少,严重时窑尾密封圈漏料,经多次检查,窑后结圈料中有许多煤粉,且SO3含量较高。
2 原因分析。 生料中n偏低,使煅烧中液相量增多粘度大而富集在窑尾;入窑生料均匀性差;煅烧过程中生料中有害挥发性组分在系统中循环富集,从而使液相出现温度降低,同时也使液相量增加造成结圈。煤挥发分低,灰分高,硫含量高,煤粉燃烧速度慢,低温长焰煅烧,不完全燃烧严重,煤灰集中沉降到烧成带末端的物料上,使液相出现温度大大降低,液相量及液相粘度增加。同时操作不合理,用煤过多,一二次风配合不当,窑快转率低。
3 处理措施。做好原燃材料管理,稳定生料成分:确保石灰石中CaO含量在50%~52%;选用挥发分较高的低硫煤。调整配料方案,适当提高KH值和n值。规范了窑工艺操作参数,同时密切注意烧成系统及预热器系统的温度和负压的变化,加强预热器的吹扫,防止堵塞而影响窑的通风;如发现窑内有后结圈,减喂料量,降窑速,拉长火焰并将煤管适当调高,并全部伸入窑煅烧,将窑尾高温风机全开并打开冷风帽,烧2~3小时后逐步转入。